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《武钢焦化190th干熄焦达产攻关》是一篇关于钢铁企业焦化工艺优化与技术攻关的论文,主要围绕武汉钢铁公司(简称武钢)焦化厂在实施190吨/小时干熄焦系统过程中所遇到的技术难题及解决对策展开研究。该论文对于推动我国焦化行业技术进步、提升能源利用效率具有重要的参考价值。
干熄焦技术是一种将高温焦炭通过惰性气体冷却并回收余热的环保节能技术,相较于传统的湿法熄焦,其不仅能有效降低环境污染,还能提高焦炭质量,同时实现能源的二次利用。武钢作为中国重要的钢铁生产基地,其焦化厂在推进干熄焦项目的过程中面临诸多挑战,包括设备选型、工艺流程设计、系统集成以及运行稳定性等问题。
论文首先介绍了武钢焦化厂的基本情况和干熄焦项目的背景。随着国家对环保要求的不断提高,传统湿法熄焦已难以满足现代钢铁工业的发展需求,因此武钢决定引入干熄焦技术,以实现节能减排和产业升级的目标。190吨/小时是该项目的设计产能,但实际运行中由于多种因素影响,导致系统未能达到预期产量,亟需进行技术攻关。
在分析问题根源时,论文指出,干熄焦系统运行不稳定的主要原因包括:循环气体流量波动、预存段温度控制不精确、排焦装置故障频发以及锅炉系统效率低下等。这些问题不仅影响了干熄焦系统的生产能力,还可能导致设备损坏和安全事故。
针对上述问题,论文提出了一系列改进措施。首先是优化循环气体控制系统,通过引入先进的调节阀和传感器,实现对气体流量和温度的精准控制;其次是改进预存段的温度管理方法,采用动态建模和预测控制算法,提高温度调节的响应速度和精度;此外,还对排焦装置进行了结构优化,提高了设备的可靠性和运行效率;最后,针对锅炉系统的能效问题,论文建议采用高效换热器和余热回收技术,进一步提升能源利用率。
论文还详细描述了各项改进措施的实施过程和技术要点,并通过现场试验数据验证了这些措施的有效性。结果显示,经过技术攻关后,武钢焦化厂的干熄焦系统实现了稳定运行,产能逐步提升,达到了设计目标,同时能耗和排放指标均显著改善。
此外,论文还总结了此次技术攻关的经验教训,强调了系统集成、工艺优化和设备维护的重要性。作者认为,在未来类似项目的实施过程中,应更加注重前期调研和模拟计算,提前识别潜在风险,并制定科学合理的应对方案。
总之,《武钢焦化190th干熄焦达产攻关》是一篇具有实际应用价值和技术指导意义的研究论文,不仅为武钢焦化厂的成功转型提供了理论支持,也为其他钢铁企业开展干熄焦项目提供了宝贵的参考经验。
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