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《自备热电站复杂热力管网蒸汽吹管优化》是一篇关于热电联产系统中关键工艺环节——蒸汽吹管优化的学术论文。该论文针对自备热电站中因设备制造、安装或长期运行导致的管道内部杂质积累问题,提出了一套科学合理的蒸汽吹管优化方案,旨在提高吹管效率、降低能耗,并保障设备安全运行。
在热电联产系统中,蒸汽吹管是一项重要的清洗和调试工作。其主要目的是通过高温高压蒸汽对管道进行冲洗,去除内部可能存在的铁锈、焊渣、灰尘等杂质,确保后续系统运行的安全性和稳定性。然而,传统的蒸汽吹管方法往往存在操作复杂、耗时长、能耗高以及吹管效果不理想等问题,特别是在面对结构复杂的热力管网时,这些问题更加突出。
本文作者通过对自备热电站热力管网的结构特点、运行工况以及现有吹管技术的分析,指出传统方法在实际应用中存在的局限性。例如,单一的吹管方式难以适应不同直径、不同长度以及不同布置形式的管道;同时,缺乏有效的吹管参数优化手段,使得吹管过程容易出现蒸汽压力不足、流量不均等问题,影响整体效果。
为了解决上述问题,论文提出了一种基于多目标优化的蒸汽吹管策略。该策略结合了热力学计算、流体力学模拟以及现场试验数据,构建了一个适用于复杂热力管网的吹管优化模型。模型考虑了管道材质、内径、长度、弯头数量、阀门分布等多个因素,并引入了压力、温度、流量等关键运行参数,实现了对吹管过程的精细化控制。
此外,论文还探讨了蒸汽吹管过程中常见的技术难题,如吹管阶段的划分、吹管次数的确定、吹管时间的安排等。通过对不同吹管阶段的分析,作者提出了分段吹管和循环吹管相结合的方法,有效提高了吹管效率,减少了不必要的能源浪费。
在实验验证方面,论文选取了某自备热电站的实际热力管网作为研究对象,进行了多次蒸汽吹管试验。试验结果表明,采用优化后的吹管方案后,管道内部杂质清除率显著提高,吹管时间缩短了约30%,同时系统能耗降低了15%以上,取得了良好的经济效益和环境效益。
论文还进一步分析了优化方案在不同规模和不同类型热电联产系统中的适用性。研究表明,该优化方法不仅适用于大型自备热电站,也能够灵活应用于中小型热电系统,具有较强的推广价值。
总体来看,《自备热电站复杂热力管网蒸汽吹管优化》这篇论文为解决热力系统中蒸汽吹管的技术难题提供了新的思路和方法,对于提升热电联产系统的运行效率和安全性具有重要意义。通过理论分析与实践验证相结合的方式,作者不仅完善了现有的蒸汽吹管技术体系,也为今后相关领域的研究和工程应用提供了宝贵的参考。
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