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《上重25MN挤压机改造试制UHPφ600mm石墨电极的技术总结》是一篇关于大型石墨电极生产技术改进的论文,主要介绍了上海重型机械厂对25MN挤压机进行改造,以实现UHP(超高功率)φ600mm石墨电极的试制过程。该论文详细阐述了改造过程中遇到的问题、采取的技术措施以及最终取得的成果,为后续类似设备的改造和石墨电极的生产提供了重要的参考。
在现代冶金工业中,石墨电极被广泛应用于电炉炼钢等高温冶炼工艺中。随着钢铁行业对节能减排和提高生产效率的要求不断提高,对石墨电极的性能提出了更高的要求。UHP石墨电极因其具有高导电性、耐高温性和良好的抗热震性,成为当前研究和开发的重点。然而,传统的石墨电极生产设备往往难以满足大规格、高性能产品的需求,因此对现有设备进行技术改造显得尤为重要。
本文针对25MN挤压机进行了一系列技术改造,旨在提升其生产能力与产品质量。首先,论文分析了原有设备在结构设计、液压系统、模具配置等方面的不足,并结合UHPφ600mm石墨电极的特性,提出了相应的改进方案。例如,在液压系统方面,增加了压力调节装置,提高了系统的稳定性和控制精度;在模具设计上,采用了新型材料和优化结构,以适应大尺寸产品的成型需求。
其次,论文详细描述了试制过程中关键工艺参数的设定与调整。包括原料配比、挤出温度、压力控制以及冷却工艺等。通过对这些参数的精确控制,确保了石墨电极的密度、强度和导电性能达到预期目标。同时,论文还探讨了不同工艺条件对产品质量的影响,为今后的优化提供了理论依据。
在试制过程中,研究人员还对成品进行了多项性能测试,如体积密度、电阻率、抗折强度等,结果表明所生产的UHPφ600mm石墨电极各项指标均符合相关标准,部分性能甚至优于同类产品。这说明通过合理的设备改造和技术优化,能够有效提升石墨电极的质量和生产效率。
此外,论文还对试制过程中出现的问题进行了深入分析,并提出了相应的解决措施。例如,在初期试产阶段,由于模具温度控制不当,导致产品表面出现裂纹。经过多次试验和调整,最终找到了最佳的温度曲线,有效解决了这一问题。这种不断探索和改进的过程,体现了科研人员严谨的工作态度和高度的责任感。
最后,论文总结了本次技术改造的经验教训,并对未来的研究方向进行了展望。认为随着科技的进步,未来的石墨电极生产将更加注重智能化、自动化和绿色环保。因此,在设备改造的同时,还需要加强对新材料、新工艺的研究与应用,以推动整个行业的可持续发展。
综上所述,《上重25MN挤压机改造试制UHPφ600mm石墨电极的技术总结》不仅为相关企业提供了宝贵的实践经验,也为学术界提供了重要的研究成果。它展示了我国在高端石墨电极制造领域的技术水平,同时也为今后的技术创新和发展奠定了坚实的基础。
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